一、排故思路
(1)液压方面:主阀芯发卡,导致动作慢;铲斗合流电磁阀故障,导致铲斗动作慢;回转液压系统动作慢,导致回转动作;主泵调节器故障,导致工作慢等故障。
(2) 电气方面:线路故障或电磁阀和传感器异常,导致主泵的功率控制出现异常。
(3)控制方面:控制器程序故障,导致发送的信号异常。
二、排故过程
(1)检查线路,未发现线路短路和断路的现象,测量传感器50号电源线是5V,501和502信号线电压范围是0.5-4.5V,00号线是0V,线路和传感器都正常;
(2) 设备通电和启机,没有发现任何故障报警出现,进入显示屏菜单查看液压系统信号,做挖掘动作时,泵2压力为377KG,超出标准值343KG。
(3)检查比例电磁阀阻值为18欧姆,阀芯无卡滞现象,电磁阀正常。
(4)将调节器从柱塞泵上拆解,检查伺服活塞在腔体内能自由移动无卡滞和内泄现象,经过检查伺服活塞完好。
(5)用手拨动调节器,未发现调节器拨叉卡滞现象,调节器正常。
(6)单独做回转动作,回转动作非常慢,泵1的压力只有47KG,泵2的压力不断变化,进一步观察,发现单独做回转动作的时候,泵1和泵2的系统压力和电流值都在不断的变化,正常情况下,应该时泵1给回转马达供应,应该控制器只对泵1输出变化的电流值,不应该对泵2输出变化的电流值,判断控制器输出信号不正常;
(7)单独做做行走动作,或者单独做右行走动作,发现控制器对泵1和泵2的电流值输出都不正常,进一步判断控制器程序故障,重新连接OBD对控制器程序进行更新,故障解除。
三、故障总结
(1)客户原车控制器内部损坏无任何信号输出,所以给客户更换了新的控制器,新的控制器自带程序,排故过程中,忽悠了新控制器程序与原车系统不匹配故障,导致绕了一大圈,浪费了很多时间。
(2)排故时应多试试每个动作,熟悉每个动作的工作原理,观察显示屏上数据的变化,才能更准确的了解故障现象,判断故障原因和尽快的修复故障。
(3)排故时用先易后难、先外后内、先重点后一般”的顺序分析和解决售后。








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